地址:遼寧省鞍山市鐵西區(qū)南地號(hào)村
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轉(zhuǎn)爐煙道漏水與操作來說,最底子的仍是粘鋼的問題,先從粘鋼說起,張鋼120噸轉(zhuǎn)爐自2009年5月1日投產(chǎn)以來,一向存在冷卻煙道、兩邊下料口、氧槍粘鋼的現(xiàn)象。 粘鋼現(xiàn)象的存在對(duì)出產(chǎn)節(jié)奏,設(shè)備保護(hù)及工人膂力都帶來極大的影響。針對(duì)這一現(xiàn)象的嚴(yán)峻性,經(jīng)過查詢材料以及兄弟單位的咨詢,發(fā)現(xiàn)這一現(xiàn)象是一起存在的,能夠說是一個(gè)歷史問題,也是煉鋼界的一個(gè)難題。要處理此類問題,只能經(jīng)過工藝方面及設(shè)備方面的操作去避免,以及盡可能的去避免粘鋼現(xiàn)象的發(fā)作。
在我廠現(xiàn)有的條件下,對(duì)原材物料,設(shè)備工作,工藝操作各方面臨粘鋼現(xiàn)象的聯(lián)系作出以下剖析:
1、原材物料
入爐質(zhì)料的好壞,直接影響整個(gè)鍛煉進(jìn)程。入爐物猜中的輔料石灰,主料鐵水,是對(duì)整個(gè)鍛煉進(jìn)程中起到重要聯(lián)系的物料,也是與粘鋼現(xiàn)象存在有密切聯(lián)系的物料。 1.1 石灰
石灰的熔化速度是轉(zhuǎn)爐煉鋼快速成渣的要害,因而石灰質(zhì)量與煉鋼工藝是密切相關(guān)的。 我廠前段時(shí)刻,自產(chǎn)石灰的活性度,氧化鋁、二氧化硅灼減成分不符合冶金職業(yè)用的國家標(biāo)準(zhǔn)石灰。在入爐鐵水成份溫度相當(dāng)好的條件下,經(jīng)過實(shí)踐操作,石灰熔化速度慢,中后期金屬返干兇猛,結(jié)尾去硫、磷效果差,尤其是中后期金屬返干,對(duì)煙道粘鋼,兩邊下料口粘鋼相當(dāng)嚴(yán)峻。 1.2 鐵水
關(guān)于入爐鐵水來說,對(duì)粘鋼現(xiàn)象有密切聯(lián)系的主要是鐵水中的硅含量。鐵水硅在轉(zhuǎn)爐煉鋼中起到必定的熱源,在整個(gè)鍛煉進(jìn)程中主要的效果是調(diào)理渣量和爐渣粘度,有利于造渣。使?fàn)t渣有更好的流動(dòng)性,有利去除磷、硫和夾雜物。鐵水含硅高,添加石灰用量,增大金屬料的耗費(fèi),添加鍛煉本錢。減小鐵水硅的含量,能夠大大下降轉(zhuǎn)爐鍛煉的本錢,同時(shí)也能下降高爐的焦比??墒菧p小鐵水硅含量需求一個(gè)合理的水平,如果為了減少本錢,對(duì)鐵水含硅量控制在非合理水平以下,那么關(guān)于轉(zhuǎn)爐來說非但沒有減少本錢,而是大大添加了鍛煉的本錢。 這段時(shí)刻,我廠經(jīng)常性的呈現(xiàn)低硅鐵水,最低入爐鐵水硅含量,到達(dá)10個(gè),經(jīng)過實(shí)踐操作,實(shí)踐證明:在鐵水硅含量在40~60個(gè)之間時(shí),在整個(gè)鍛煉進(jìn)程中,很少呈現(xiàn)返干,濺渣護(hù)爐效果很好。當(dāng)入爐鐵水硅含量低于30個(gè)時(shí),在吹煉進(jìn)程中后期返干兇猛,為了能化好渣,進(jìn)步槍位操作加劇了對(duì)爐膛的沖刷,濺渣護(hù)爐效果不好,粘下料口、煙道、氧槍嚴(yán)峻,大大延長(zhǎng)了鍛煉周期。
以上幾點(diǎn)能夠看出,進(jìn)步石灰的質(zhì)量,以及將鐵水含硅量,控制在必定的合理范圍內(nèi),對(duì)粘鋼現(xiàn)象有必定的效果。 2、設(shè)備工作
設(shè)備是整個(gè)煉鋼出產(chǎn)的條件,在出產(chǎn)進(jìn)程中起到?jīng)Q定性的效果,在我廠整個(gè)轉(zhuǎn)爐工作設(shè)備中,跟粘鋼有密切聯(lián)系的設(shè)備主要有氧槍體系,刮渣體系,氧槍刺進(jìn)孔。 2.1 氧槍體系
我廠自投產(chǎn)以來,氧槍體系一向存在軌道不齊,氧槍在升降進(jìn)程中,晃動(dòng)兇猛,在氧槍降入爐內(nèi)后,進(jìn)入實(shí)踐丈量,氧槍與爐底中心不在一個(gè)點(diǎn)上,而且誤差極大,氧槍噴頭偏爐底西北方向嚴(yán)峻。從這一點(diǎn)闡明,在鍛煉進(jìn)程中,南側(cè)下料口粘鋼粘渣嚴(yán)峻,北側(cè)爐襯侵蝕嚴(yán)峻的原因。
我廠現(xiàn)在用的氧槍,在前次調(diào)整對(duì)中時(shí),有意將氧槍向東南方向調(diào)整,在近段時(shí)刻操作鍛煉中,下料口基本不粘堵,可是因氧槍違背氧槍刺進(jìn)口太多,導(dǎo)致氮封塞不能悉數(shù)堵塞刺進(jìn)孔,23米渠道濃煙太大。以上能夠看出,氧槍、氧槍刺進(jìn)孔、爐底,三點(diǎn)不在一條直線上,導(dǎo)致了下料口粘鋼多的原因。 2.2 刮渣器
做為整理氧槍的重要設(shè)備,我廠刮渣器現(xiàn)階段一向存在,薄渣刮不到,厚渣刮不動(dòng)的現(xiàn)象。在鍛煉進(jìn)程中,不可避免氧槍槍身粘鋼,一般薄鋼,經(jīng)過刮渣器都能整理掉,然我廠刮渣器因抱不緊,薄鋼不能刮掉。致使槍身越積越多,終究導(dǎo)致氧槍粘粗。
前次煙道漏水,就是因?yàn)闃屔碚炒?,在升降中將煙道磨漏。處理粘槍需?個(gè)人員,在處理進(jìn)程中,不只鍛煉時(shí)刻打亂,打亂了正常的出產(chǎn)節(jié)奏,在燒槍身進(jìn)程中簡(jiǎn)單將槍身燒漏??闯龉卧鞯暮脡呐c槍身的粘鋼有必定的聯(lián)系。
以上兩點(diǎn),能夠看出氧槍與爐底的對(duì)中及刮渣器的好壞與粘鋼有必定的聯(lián)系。 3、工藝操作
在鍛煉進(jìn)程中正確的技能操作時(shí)十分重要的。一爐鋼的好壞是與一幫手在技能操作中的正確判斷才能及見機(jī)行事的才能密切相關(guān)的。 3.1 鐵水含硅低
在操作中呈現(xiàn)的金屬噴濺中后期返干,在各種材猜中,都有具體的解說和避免辦法在這里不做闡明。只對(duì)現(xiàn)階段我廠因鐵水硅低導(dǎo)致的操作不當(dāng)呈現(xiàn)粘鋼的一些應(yīng)急辦法提出建議: 一幫手要及時(shí),對(duì)鐵水與廢鋼的配比作出調(diào)整。
及時(shí)告訴,混鐵爐人員,將入爐鐵水進(jìn)行混裝能夠添加鐵水中含硅量。 適當(dāng)留渣對(duì)化渣有利。
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